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西电西瓷公司降耗节能取得实效

文章来源:西安电力机械制造公司  发布时间:2006-09-21

西电西瓷公司降耗节能取得实效

  西电集团所属的西瓷公司原是一个耗能大厂,在“九五”末期和“十五”期间,该公司想方设法挖掘自身潜力,以企业技术改造为突破口,积极寻求降低能耗的方法措施不仅使企业的能源消耗大幅度下降,而且在节约能耗的过程中变废为宝,每年可为企业节约资金上千万元,为企业创造了可观的经济效益和环境保护效益。

  西瓷公司一直把节能降耗工作作为一个重点。提出了四项具体措施,成立了能源管理机构,围绕节能的四项要求安排具体目标。1999年开始在废水处理上下工夫,于同年9月底建成环保综合利用分厂。截至2005年底,已累计处理废水约16.8万立方米,回用水4万立方米,通过环保分厂回收废泥2600吨,生产球石480吨,生产低压电瓷360 吨,综合利用产值288 万元。2002年西瓷公司将年耗煤量在15000吨、污染环境较大的煤气站进行了拆除。后来又拆除了能耗高污染严重的老式隧道窑、圆窑和抽屉窑。至今相继投资3000余万元建成了10座低耗能的新型天然气窑炉。2004年西瓷公司停止了锅炉房的运行。在这些项目实施后使原煤量大幅度下降。

  此外,西瓷公司在这些新项目上下工夫,挖掘更深的潜力。2005年对厂区集中供热回水进行了改造利用,年节约蒸汽量5760吨每年为企业节约蒸汽费用44万元。2005年投资对10#、11#窑炉余热进行利用,对棒型车间三间坯件干燥烘房进行改造,使产品干燥周期缩短了1/3,每年可节约蒸汽量1560吨每年又可节约蒸汽费开支12万元。2005年,投资利用新型燃烧技术,新建了8座天然气直燃式干燥烘房,每年降低能源费用支出50余万元。除此之外,西瓷公司还对用电负荷较大的设备进行变频技术改造,对关键设备冷却水进行了循环利用。这几年,通过节能降耗这项工作不仅为企业赢得了可观的经济效益,而且改善了现场环境的同时保护了生态环境,具有更大的环境效益。

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